179章(2 / 2)

平顶山局II型则思路不同,走上了工程机械发动机的改造,搞“快而险”的赌局。

他们拖回了一台2015款柳工装载机的4.2L直列四缸柴油机,原厂功率380马力,老郑让人把喷油嘴孔径从0.38mm扩到0.42mm,油泵压力从18MPa提到22MPa,硬生生把功率“超频”到440马力,扭矩拉到950N?m,适配II型17吨的轻量化车身,目标是“公路时速破55km/h”。

“民用机扩缸太慢,满足不了机动需求!”老郑在会上反驳质疑者,手里甩着装载机发动机的维修手册,“这机子是为重载设计的,缸体是蠕墨铸铁,比洛阳局的HT300强,超频后撑住测试没问题!”

但问题也很明显:装载机发动机是为“短时间高负荷”设计的(比如铲土、举升),不是为坦克“长时间高速行驶”优化的,而且原厂没有风冷系统。

平顶山局只能自己焊了个“强制风冷罩”,用两台轴流风扇,强行给缸体降温,风扇电源还得从发动机曲轴上接皮带带动发电机,多了一个故障点,系统设计上要和已经搞了一年“人民牌”汽车的洛阳设计局差距不小。

变速箱选型上,以“耐造重载档”与“高速轻量档”不同理念的两家设计局也开展了各自的研发。

I型的变速箱,洛阳局直接“抄作业”,仿2010款福田欧曼重卡的6档手动变速箱,这款箱子原本是拉15吨货的,输入扭矩能到1000N?m,刚好覆盖I型发动机的800N?m扭矩。

他们只做了两处改动:一是把最高档(6档)的速比从0.87降到1.2,牺牲高速,换低速档更大的牵引力(爬15坡不用频繁换挡);二是在变速箱壳外侧焊了10mm厚的钢板护罩,防止被弹片击穿。

“重卡变速箱的齿轮是20CrMnTi钢的,咱们平顶山重工能锻,虽然精度不如原厂,但手工研磨后试验机能用。”

洛阳局变速箱组长老周,拿着刚锻好的一档齿轮,齿面上还留着研磨的纹路,“之前造通用牵引车时,咱们就仿过这款箱子,工人知道怎么调间隙。”

而平顶山设计局的II型要高速,就得用“多档位+超速档”,但废土上没有现成的轻型坦克变速箱。老郑团队想出了个“拼合”方案:用自产复兴牵引车的变速箱加额外两个高速挡,拼成“4+2”共6档的变速箱,最高档速比0.7,目标是“发动机2500转时,车速能到55km/h”。

“拼合虽然麻烦,但比重新设计快!”平顶山局变速箱组长小王,手里拿着两个变速箱的对接图纸,图纸上画满了红色的修改线,“咱们在对接处加了个同步器,换挡时能减少冲击,就是同步器的黄铜环得先从江淮轻卡上拆,自己造的精度不够。”

总体来说自造动力系统并不容易,一个月的时间里,双方都陷入了很大的研发困境当中。

洛阳设计局陷入了灰铸铁的“强度魔咒”,第一批扩缸后的四缸缸体,在南阳钢铁浇铸时就出了问题,HT300灰铸铁的碳含量没控制好(,10个缸体里有3个在水压测试时出现裂纹,裂纹都在缸套与缸体的结合处。

“碳含量高了0.2%,导致缸体脆性变大!”

老杨拿着裂纹的缸体,在车间里急得转圈,“南阳钢铁给咋们测试车调配的的冲天炉没有调试好温控仪,只能靠老工人凭经验看火苗颜色,误差太大!”

解决方案是“手工补焊+二次调质”:焊工用镍基焊条,把裂纹处焊满,再用平顶山重工的井式炉,把缸体加热到900℃保温2小时,然后随炉冷却,减少内应力。

补焊后的缸体虽然重量增加了5kg,但水压测试时能承受3MPa的压力,满足测试使用需求。

同时平顶山重工锻的变速箱齿轮,齿面精度只能到IT10级(原厂是IT8级),装配后出现“卡档”问题,一档换二档时,齿轮啮合间隙太小,得用脚踹档杆才能挂上。

“没有精密滚齿机,小批量定制只能靠钳工手工磨!”

老周带着三个钳工,拿着油石和研磨膏,对着齿轮齿面一点点磨,磨一阵就装上去试一次,直到换挡顺畅。每个齿轮要磨2小时,得亏是测试车,量产车绝对不能这样。

与此同时,II型测试车:发动机过热与同步器失效的问题同样困扰他们。

超频后的装载机发动机,在台架测试时就暴露出散热问题,连续运转1小时,缸体温度就突破120℃,远超安全值(95℃),缸盖甚至有点发红,强行降温的话,风扇会把灰尘吸进缸体,导致气门积碳。

“风冷罩设计得太紧凑,风扇风量不够!”老郑让人把风冷罩拆开,重新焊了个更大的罩子,把风扇数量从2台加到4台,还在罩子上开了10个通风孔,孔上焊了防尘网。

改进后测试,缸体温度能控制在100℃左右,但风扇多了之后,皮带负荷变大,发电机不得不用更大的,还要改进发动机舱位置才行,测试到第3小时,皮带突然断裂,散热系统瘫痪,发动机瞬间失速。

最后只能换“宽幅皮带”加大号发电机,还在皮带轮上刻了防滑槽,才算解决问题,但风扇的噪音比之前大了一倍,在100米外都能听见,隐蔽性差了不少,老郑只能安慰自己:“跑这么快,敌人听见也追不上。”

拼合变速箱的同步器,用的是废江淮轻卡的黄铜环,虽然初期换挡顺畅,但在越野测试时,同步器突然失效,二档换三档时,档杆卡住,只能熄火重启,拆开后发现黄铜环已经磨成了薄片,齿面都被磨平了。

“轻卡同步器是为1.5吨车设计的,咱们的车17吨,负荷根本顶不住!”小王只能让人把黄铜环换成“钢铜复合环”,用10mm厚的钢板做基底,上面焊一层2mm厚的黄铜,虽然加工难度大(需要把钢板和黄铜板用铆钉铆紧,再一起磨平),但耐磨性提升了3倍,量产肯定还是不行。

改进后测试,同步器能承受500次换挡不磨损,但每个同步器的成本比之前高了两倍,平顶山重工的调配给他他们的黄铜库存很快见了底,小王不得不去废土上收旧黄铜零件。

两家设计局的动力系统问题,都传到了复兴军总指挥部。测试那天,I型和II型的动力表现形成鲜明对比:

I型的发动机虽然慢,但可靠,连续跑50公里越野,缸体温度稳定在85℃,变速箱换挡虽然慢,但没卡过一次;II型的发动机确实快,公路时速跑到了56km/h,但跑20公里就不得不停车降温,变速箱还出现过一次轻微卡档,吓得测试员赶紧熄火检查。

(活动时间:4月4日到4月6日)

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